直线电机
直线电机的相关文献在1985年到2023年内共计7919篇,主要集中在电工技术、自动化技术、计算机技术、铁路运输
等领域,其中期刊论文1947篇、会议论文228篇、专利文献391763篇;相关期刊609种,包括组合机床与自动化加工技术、机电工程技术、机械设计与制造等;
相关会议128种,包括2015年全国直线电机学术年会、2013中国科学院电磁场前沿学术论坛、2010年全国直线电机现代驱动及系统学术年会等;直线电机的相关文献由9965位作者贡献,包括高云峰、寇宝泉、赵文祥等。
直线电机—发文量
专利文献>
论文:391763篇
占比:99.45%
总计:393938篇
直线电机
-研究学者
- 高云峰
- 寇宝泉
- 赵文祥
- 李立毅
- 余海涛
- 叶云岳
- 黄旭珍
- 吉敬华
- 程明
- 曹瑞武
- 王光能
- 刘国海
- 谢芳
- 刘元江
- 汪旭东
- 张磊
- 赵吉文
- 郜曦
- 许孝卓
- 陈龙
- 戴帝水
- 郭顺
- 刘伟健
- 胡敏强
- 柯玉理
- 郭庆鼎
- 黄卫清
- 黄诚
- 王伟
- 钟成堡
- 刘强
- 卢琴芬
- 廖有用
- 李静
- 王寅
- 付晓辉
- 杨勇强
- 焦雷
- 周尔清
- 张智超
- 赵玫
- 李庆光
- 林献坤
- 张雄飞
- 徐亮
- 张驰
- 徐建宁
- 花为
- 张杰
- 汤秀清
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王树峰;
孟新宇
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摘要:
芯片分拣机的摆臂是芯片分拣机的核心部件,其工作性能直接影响芯片分拣机的工作效率。对于芯片分拣机高速、高定位精度以及高可靠性的工作要求,直线电机凭借其优良特性正在逐步取代传统旋转摆臂电机。而芯片拾取头在直线电机带动下急速启停时会引起末端振荡,严重影响定位精度。通过对直线电机的运动轨迹优化,建立了运动曲线方程的模拟仿真计算,通过平滑直线电机驱动力曲线,减小其在运动过程中的振动冲击,以此提高定位精度,并在响应时间内快速到达规定位置。实验效果达到了预期的目标。
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陈柯;
侯明;
刘云龙
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摘要:
针对直线电机运作过程中不同类型干扰对电机的影响,提出了一种复合分层控制方法。将电机运行过程中受到的干扰分为两类:第一类是周期性干扰,第二类是范数有界干扰。分别设计了全阶干扰观测器和H∞控制,将两者结合起来形成复合控制。在dSPACE半实物仿真平台中,对策略进行了实验验证。实验结果表明,复合分层控制方法将干扰分为不同的类型,采用不同的方法来应对,与传统方法将所有干扰视为是一种类型相比有着更好的抗扰效果。
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唐红雨;
沙鸥;
许德志
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摘要:
开绕组结构能给直线电机系统提供更多的电平,可以提高电机绕组端电压和功率,是提升直线电机推力性能的有效方法。文中以初级永磁型直线(Primary Permanent Magnet Linear,PPML)电机为研究对象,分析了PPML电机的数学模型,设计了PPML电机的双逆变器开绕组拓扑结构;针对传统PI控制的不足和滑模控制中存在的抖振,提出以电机的速度和位移为控制量,把电机系统分解为等效控制和切换控制,设计了等效控制器和切换控制律,增加补偿控制量改进等效滑模控制,抑制滑模抖振,仿真和实验结果证明,与传统方法相比,该方法能减小电流波动和推力脉振,提高了PPML电机的控制性能。
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郝雯娟;
王宇
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摘要:
直线永磁磁通切换(LFSPM)电机功率密度高,转子结构简单可靠,在长行程直线牵引场合具有很大的应用潜力。然而,很多应用场合要求直线电机在具有高推力密度的同时也要能够呈现较低的推力脉动,因此研究推力脉动的产生机理以及抑制方法是提升LFSPM电机应用潜力的重要手段。通过有限元分析(FEA),先利用不同结构的辅助齿对LFSPM电机的端部效应进行改善,减小端部力;在此基础上,对抑制不同成因推力脉动的方法以及这些方法的组合效果进行仿真比较;比较过程中,提出一种的步进(错齿)位移选择方法;基于该方法,各结构在减小推力脉动的同时可以有效兼顾电机的输出推力平均值。FEA验证了所提出方法的通用性,可使不同结构的LFSPM电机在减小推力脉动的同时兼顾输出推力平均值。
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张勇;
张宁
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摘要:
小型化、细间距的芯片对其封装运动系统的响应能力、定位精度和定位时间有着极高的要求,其运动平台需要在极短时间内快速、平稳、精确地运行到目标位置,即从控制方面实现高精度、高加速度和运动时间的最优规划。首先在7段标准S曲线速度规划基础上进一步改进为“高加加速度低减加速度”的非对称S曲线速度规划解决加速度突变问题并有效抑制系统超调和残余振动,接着根据位移开展非对称S曲线速度规划之后存在参数可调,在充分考虑系统特征的前提下从固有周期处频率激起能量强度尽可能低的角度在定位阶段采用Morlet小波变换展开优化得到最优的速度、加速度和加加速度值,解决S曲线引起的定位速度变慢问题。实验证明,采用本速度规划方法X轴的跟踪误差从15µm提高到1.5µm,定位时间从100 ms提高到15 ms,定位精度从70µm提高到10µm,Y轴提升也与X轴相当,该速度规划方法有效实现芯片封装控制系统的短行程、高加速、高速高精度定位要求。
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赵静;
王婉婉;
周杨;
董菲
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摘要:
为了实现直线电机动子速度的实时鲁棒精密测量,研究了一种基于权重相位相关峰值拟合的直线电机速度测量方法。首先,构造出锯齿波条纹目标图像,利用线扫描相机获取运动过程中的连续锯齿波条纹序列。然后,采用相位差算法得到相邻信号的互功率谱,引入反比例函数代替傅里叶反变换后的狄拉克函数,仅通过对峰值点及两个邻域点简单加权,更加快速稳定得到条纹信号的亚像素位移。最后,根据系统标定系数和固定拍摄间隔计算直线电机动子实时速度。实验结果表明:本文方法的平均耗时约为0.02 ms,测量精度在0.05 pixel以内,速度测量精度为0.03 mm/s。
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刘志勇;
闫军;
姚代祯
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摘要:
以直线电机地铁车辆系统机电动力学模型为基础,利用粒子群优化算法,以驱动直线电机转子的加速度最小为优化目标,选取相关的电气参数和机械结构参数为设计变量,将设计变量的取值范围作为约束条件,建立直线电机车辆系统的机电动力学优化模型.通过对直线电机地铁车辆系统机电动力学模型的优化,有效地提升了车辆的运行安全性及平稳性.
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刘志国;
刘强
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摘要:
为消除非线性摩擦干扰对直线电机进给系统定位精度的不利影响,提出一种基于LuGre摩擦模型的自适应补偿控制方法。建立直线电机进给系统的动力学方程,并在系统建模中引入基于自适应因子的改进LuGre模型;采用反步设计法的思想,利用李雅普诺夫第二法推导了自适应控制律;最后进行了半物理仿真实验。仿真结果表明:该自适应控制器应用于直线电机进给系统的摩擦补偿是可行的,有效提高了系统的位移定位精度和速度跟踪精度。
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王志昊
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摘要:
伺服参数整定是影响直线电机系统控制性能优劣的关键因素,针对其参数难以整定的问题,提出一种基于杂交PSO算法的解决方案。通过引入粒子杂交操作,有效增强算法对最优参数的全局搜索能力,并且其收敛速度和精度得到提升。仿真结果表明,应用杂交PSO算法对电机系统数学模型的伺服参数进行整定优化效果明显。对比标准粒子群算法与文献改进粒子群算法,优化后的伺服控制系统对阶跃响应的超调量减少31.34%,上升时间、调整时间明显缩短,并且系统在应对输入突变时表现出较好的跟踪性能。
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杨嘉伟
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摘要:
非线性滑模控制的直线电机伺服系统,由于滑模控制算法涉及的参数较多,会给参数调优带来困难,从而影响控制效果。结合理论分析与仿真方法,以实验采集的样本为基础,通过反向传播神经网络对直线电机伺服系统进行建模;采用非奇异快速终端滑模控制作为控制算法,搭建直线电机运动控制仿真实验平台;利用粒子群算法,在给定范围内优化滑模控制参数;在仿真平台验证所提出参数优化策略的有效性。当指令正弦位移信号为d=40 sin(πt),参数优化前后直线电机的仿真跟随误差的最大值差分别为0.3770,0.1409 mm,且后者的波动范围明显小于前者。
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甘庆明;
李佰涛;
张磊;
杨海涛;
魏韦;
呼苏娟;
冯飞
- 《采油工程降本增效技术、管理及实践研讨会》
| 2017年
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摘要:
长庆油田90%以上油井采用丛式井组定向井开发,单井日产液量不足4m3.应用抽油机有杆举升存在杆管偏磨、能耗高的固有难题,导致维护运行成本居高不下.为探索解决低液量定向井效益开发难题,长庆油田从2007年开始研发潜油直线电机无杆举升技术,设计了直线电机同时驱动上、下两台抽油泵的系统结构.目前在用10口井,与前期抽油机有杆举升相比,系统效率提高了3.7个百分点,日耗电下降了25%,系统免修期从200d提高到了400d以上,不仅能够解决偏磨、低效难题,更能带来巨大的经济效益,为当前低油价条件下提高油井开发效益提供了一种新的技术方向.
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窦少昆;
赵静;
赵吉文;
宋俊材;
蒋旭;
冯银义
- 《2017全国直线电机学术年会》
| 2017年
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摘要:
图像测量技术具有非接触性、抗干扰性等优点被越来越多的应用到双次级永磁直线电机动子位置检测中.针对图像采集过程中所产生的图像模糊问题,提出了一种精确辨识运动模糊参数的方法,实现对直线电机动子位置的精确测量.采用数字散斑图像作为原始拍摄面,通过相机获得包含动子位置信息的序列运动模糊图像.利用奇异值分解对运动模糊图像进行去噪重构预处理,降低噪声对运动模糊参数辨识精度的影响.求取预处理后图像的倒谱图,通过主成分分析找到倒谱图二值化后亮线的主矢量方向即为模糊方向;同时作出倒谱三维图,利用其负峰值中两个最小值坐标求出模糊长度.根据计算的模糊参数值复原模糊散斑图像,再利用图像亚像素测量方法获得动子位置.实验结果表明:本文算法的计算耗时比传统的Radon算法缩短了5倍多,不同位移下的平均绝对误差仅为0.0847mm,满足直线电机动子位置检测的实时性和高精度要求.
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王辉;
赵静;
赵吉文;
宋俊材;
冯银义
- 《2017全国直线电机学术年会》
| 2017年
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摘要:
本文提出一种基于机器视觉的位置检测方法应用于直线电机动子位置精密测量.通过直线电机动子上的高速相机实时采集栏图像;采用相位相关算法计算相邻栅栏图像的相位相关函数;根据相位相关频谱的峰值分布特性,采用双线性拟合获得相邻栅栏图像的亚像素位移值;结合系统标定系数,进而获得直线电机动子的精确位置.实验结果表明,该视觉测量方法用于直线电机动子位置检测能达到快速高精度定位,且具有较强的鲁棒性.
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孙颖
- 《2017全国直线电机学术年会》
| 2017年
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摘要:
针对歌尔股份某自动化生产线设备上对直线电机的特殊需求,设计一款6极18槽无铁芯圆筒形永磁同步直线电机,通过电磁场有限元分析软件,建立的圆筒形直线电机的电磁仿真模型,并得到圆筒形直线电机的主要性能参数,通过电磁场分析的后处理,进一步得到了圆筒形直线电机的磁密及磁力线分布、径向气隙磁密分布及其谐波分析结果以及直线电机的推力和反电动势分布等性能曲线.结果表明,所设计的圆筒形直线电机不仅在结构尺寸上满足了设计要求,同时额定推力达到30N,推力波动小于±1.2%,直线电机的综合性能优良.
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付炳臻;
王丽梅
- 《第十四届沈阳科学学术年会暨中国·沈阳机器人大会》
| 2017年
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摘要:
针对双直线电机驱动的H型平台由于永磁直线参数变化和扰动等不确定因素导致两边的运动不同步问题,本文提出全局快速非奇异终端滑模交叉耦合控制,在单轴采用全局快速非奇异终端滑模作为位置控制器,速度控制器用普通的PI控制,以保证单轴跟踪精度;双轴间采用交叉耦合控制器,消除双电机之间存在的机械耦合,近而减小了双周间的位置同步误差.仿真结果表明,将交叉耦合与全局快速非奇异终端滑模相结合的控制方法能够使H型平台的同步误差收敛于零,并且使系统具有较好的跟踪性能和鲁棒性能.
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付炳臻;
王丽梅
- 《第十四届沈阳科学学术年会暨中国·沈阳机器人大会》
| 2017年
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摘要:
针对双直线电机驱动的H型精密运动平台在加工零件时,由于永磁直线同步电机的参数变化、负载扰动与机械耦合等不确定因素导致了双边运动不同步问题,本文提出了一种基于交叉耦合控制与改进的非奇异快速终端滑模控制相结合的控制方案.在单轴中采用改进的非奇异快速终端滑模控制,作为位置控制器,有效的削弱了该控制所产生的抖振问题,提高了单轴的跟踪精度.在两轴间采用交叉耦合控制,削弱了双直线电机之间存在的机械耦合,进而减小了系统的位置同步误差.系统实验结果表明,该控制方法有效的提高系统的同步控制精度.
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王立强;
雷美珍
- 《2017全国直线电机学术年会》
| 2017年
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摘要:
传统动子位移观测算法中由于定子电阻值会随其热效应而变化,从而引起观测误差.为消除电阻变化引起的动子位移观测误差,提出基于定子电阻参数在线辨识的动子位移观测算法.该算法通过引入定子电阻在线辨识模型,根据辨识结果动态调节动子位移观测算法中的电阻参数.基于李雅普诺夫稳定性理论证明了该观测器算法的稳定性.通过仿真验证了该算法的有效性.仿真结果表明,该算法可快速准确实现定子电阻在线辨识,并能自适应跟踪定子电阻参数变化,实现动子位移的准确观测,同时该算法计算量小、收敛速度快、鲁棒性好且易于实现.